Wann beginnt die Serienproduktion?


LTE hat geschrieben:Ich kenn den Thread, ist sehr geil, was würde den so ein Linkage Kit kosten (nachdem ich den Rest ja da hab)
LTE hat geschrieben:Brutal genial, des nenn ich saubere Arbeit, wenn das so weiter geht, düse ich wirklich mit der Sartorius zu dir (und 2 Kästen Bier)
Um auf die frage einzugehen, warum Kernel, ich hab das Video nach längerer suche auf Adams Homepage gefunden, bei der Entris hast du plötzlich ein anderes Problem. Die wiegt zu genau, ich "vermute" über den Kernel Wert versucht sie so genau wie möglich ans Zielgewicht zu fahren. Der Punkt wo sie stoppt kann also unter oder überm Zielpunkt liegen.
Dank Display und Einstellung des Gewichts aber absolut um ein Stück voraus. Ich bin ja immer noch am überlegen, ob ich nicht noch den Pulverwerfer auch nehme.
MauserM03 hat geschrieben:Hut ab! Tolle Lösung Hari!
Wann beginnt die Serienproduktion?![]()
Harry311 hat geschrieben:Ich denke da werden mehr interessiert sein. Mich eingeschlossen.
Ich habe einen aeusserst fairen Preis fuer Trickler und Thrower bekommen. 110 USD ohne Versand (ohne Motoren). Das finde ich absolut ok.LTE hat geschrieben: Do 17. Jan 2019, 14:25 Nicht schlecht, ein Low cost autotrickler dann, wobei ich sagen muss, preis - Leistung stimmt bei Adam schon.
Absoulut. Wo bei jemand der z.B. schon die Kern hat eine "low budget" Loesung mit dem RCBS und ein bisserl arduino elektronik machen kann. Wer weiss auf welcher Seite der Loetkolben warm wird und etwas Geduld fuer Bestellungen aus China aufbringt, der kann fuer kleines Geld eine bestehende Kern PCB aufwerten.Der Treibende Faktor ist die Waage, die kostet leider.
Auf das Review bin ich gespannt!Wenn ich wieder was bei Adam bestelle, geb ich bescheid. Sobald ich aus dem Ausland retour bin, wird erst mal der Shotmarker auf ein Frame gesetzt, getestet und dann hier reviewed![]()
Der Autotrickler hat gleitlager (Messingbuchsen) und laeuft daher sehr sauber.Montolio hat geschrieben: Do 17. Jan 2019, 14:51 Das bedeutet der Autotrickler läuft sauberer und eventuell schneller?
Na ja, das liegt daran dass der Schrittmotor Schritte "verliert" weil der Widerstand ohne Lager an manchen Stellen zu hoch fuer das aufgebrachte Drehmoment ist. Das liegt aber wohl eher daran dass ich den Steppertreiber auf 300mA begrenzt habe (die Stepper in meiner Autotrickler Hardware koennen nur 300mA) und der derzeit verwendete neue Motor auf 400mA spezifiziert ist. Ich wollte nur nicht mein fix-fertiges Kasterl zerlegen um eine neue Firmware mit 400mA einzuspielen. Ich bau eh grad ein zweites Kasterl, das optimiere ich dann mal fuer den RCBS. Das Video war nur ein erster Test wie sich das ganze ueberhaupt verhaltet. Wenn das Drehmoment mit 400mA nicht reicht und er noch immer Schritte verliert, kann man entweder die Drehzahl verringern oder einen staerkeren Stepper nehmen. Vom Gefuehl her muesste die mA erhoehung aber reichen. Jetzt faehrt er ja nur mit 75% Leistung.Im Video wirkte es als würde der RCBS doch sehr kratzen und hacken.
Aus meiner Email Kommunikation mit ihm waren es primaer die Lager. Ich wollte naemlich zuerst nur den Sockel kaufen und den RCBS - den ich ja schon hatte - irgendwie drauf packen, aber Adam meinte ich werde mehr Freude mit seiner gelagerten Version haben. Von der Form und vom Aussehen sind die zwei Trickler ziemlich aehnlich. Adam seiner hat halt neben den Lagern unten noch 3 Loecher mit Gewinde fuer die Befestigung am Motorhalter.Weiß man warum Adam seine eigene Version entwickelt hat?
DankeUnd netten Laborassistenten hast du![]()